缸筒切屑难清理? 珩磨管内孔无毛刺 + 螺旋排屑槽设计,清理时间省 40 分钟 / 根
各位搞油缸加工的老板,咱今天聊个特实在的事儿 —— 你们车间工人清理缸筒切屑,是不是得费老劲了?
前阵子江苏的王总来厂里考察,一开口就吐槽:“之前用普通缸筒,加工完内孔里全是碎铁屑,工人拿铁丝勾、用气吹,一根缸筒光清理就得 50 多分钟!有时候勾不干净,装油缸时铁屑卡进密封件,还得拆了重装,一天下来啥也没干,净跟切屑较劲了。”
这话一出口,我立马懂了 —— 这可不是王总一家的难题!做油缸的都知道,普通缸筒加工时,内孔容易留毛刺、积切屑,清理起来没个准头:用刷子刷吧,缝隙里的屑清不掉;用高压风吹吧,屑又飞得到处都是,还得打扫车间;最糟的是清不干净的屑,装的时候会划伤活塞杆、磨坏密封件,后期油缸还容易漏油,返工又费钱又费时间。
这样一来,切屑就没地方 “藏” 了,不会卡在毛刺缝里。王总的工人说,现在拿珩磨管 ,肉眼一看内孔就干干净净,不用再一点点抠毛刺里的屑,光这一步就省了 20 多分钟。
王总给我算过一笔账:之前普通缸筒,一根清理要 55 分钟,现在用珩磨管,清理加检查总共才 15 分钟, 一根省 40 分钟 !他们车间一天加工 20 根,光清理时间就省了 800 分钟,相当于多出来 13 个小时的加工时间 —— 以前一天做 20 根赶工,现在能轻松做 28 根,效率直接提了 40%!
而且省的不只是时间,还有人工成本。王总之前专门雇了两个工人负责清理切屑,现在一个工人就能搞定, 人工成本直接省了近 30% ;更别说因为切屑清理干净,密封件磨损少了,油缸返工率从 12% 降到了 2%,光换密封件的钱,一个月就省了 5000 多。
其实做油缸加工,大家都想省点事、提提速,不用在这些 “小麻烦” 上耗精力。我们作为源头厂家,做珩磨管时就琢磨着:老板们要的不只是一根缸筒,是能解决实际问题的 “省心件”—— 所以才专门设计了无毛刺内孔和螺旋排屑槽,就是想让大家少跟切屑较劲,多赚点钱。